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“流炭法”处理印染废水
“流炭法”处理印染废水
印染废水经生化处理后 ,一般采用混凝沉淀的方法进一步降低污染物.混凝沉淀的去除率一般在30%左右 ,当原水质量浓度较高或者处理要求很高时 ,混凝沉淀处理还不能确保废水达标排放.混凝沉淀处理的成本较高 ,对于一些处理规模较大的污水处理厂来说 ,混凝药剂的消耗相当可观 ,在废水处理成本中所占的比例较大.混凝沉淀后将大幅增加污泥量 ,而污泥处理也是污水处理厂较为头疼的事情 ,我国对emc易倍·(中国)体育官方网站-EMC SPORTS的要求越来越高届时污泥的处置的问题将显得更为突出;活性炭在废水处理中也有应用 ,但一般均是一次性使用 。导致废水处理的成本非常高 ,从而限制了活性炭在废水处理中的应用 。
“流炭法”是本人多年来致力研究的废水处理新工艺 。根据其处理原理命名为“流炭法”.主要的应用价值:(1)印染废水的深度处理 ,取代混凝沉淀(气浮)、氧化剂脱色等;(2)水质较差的河水净化处理;(3)高盐分化工废水的处理及特征污染物的处理.“流炭法”在印染废水处理中的应用已完成了小试.
1试验
1.1材料及仪器
材料:椰壳活性炭 ,JWl00型 ,粒度8—2O目 ,碘吸附值900~l100mg/g ,比表面积1200m2/g;活性污泥、印染废水 ,集中处理印染废水(常州龙澄污水厂) 。
仪器:5B—1型CODcr快速测定仪 ,MP120—2型电子天平 ,托盘天平 ,曝气装置 ,搅拌装置 ,抽滤装置 ,容器和玻璃器皿若干 。
1.2活性炭处理
1.2.1饱和吸附处理
取污水厂初沉池出水20L测定CODcr质量浓度为876mg/L ,计算得出CODcr总量为17.52g.称取活性炭6g ,加入5L废水 ,搅拌1h ,抽滤出活性炭 ,再加入废水吸附 ,共计4次.按活性炭的吸附能力 ,可确定活性炭已吸附至饱和.
1.2.2活性炭再生
将已吸附饱和的活性炭抽滤出来后 ,加入二沉池出水(CODcr质量浓度112mg/L) ,配制成500mL的水溶液.加入少量活性污泥 ,连续曝气48h后备用 。
1.3工艺
取二沉池出水5000mL ,加入经处理的活性炭溶液500mL ,连续搅拌30min ,静止沉淀1h ,分离出沉淀后的活性炭溶液500mL ,上层清液过滤后测CODcr质量浓度及色度 ,活性炭溶液厌氧24h ,再曝气24h后进行下一批吸附试验 。
第二批试验重复上述步骤 。
1.4测试
CODcr采用重铬酸钾法进行分析(GB11914—89) ,色度采用稀释倍数法进行分析(GB11903—89).色度与CODcr2个指标同步测试 ,每2天测一次数据 。
2结果与讨论
2.1CODcr去除效果
从表1知 ,“流炭法”对CODcr的去除率非常高 ,常规的物化处理很少能达到这样的处理效果 。
2.2色度去除效果
从表2知 ,“流炭法”对色度的去除率更为明显 ,处理后的废水感观非常好 ,能有效解决印染废水emc易倍·(中国)体育官方网站-EMC SPORTS度的达标排放问题(GB4287—1992中一级标准) 。
2.3“流炭法”处理成本分析运行一段时间后.由于微生物生长 ,活性污泥量逐步增加 ,必须排出部分污泥 ,此时活性炭会随之流失.小试中发现 ,活性炭生化再生过程中负荷较低 ,采用厌氧与好氧工艺再生 ,污泥增长的速度很慢 ,16天后污泥量从1.22g/L增加到1.35g/L ,但并未发现活性炭的吸附作用有所减弱 。
如不计活性炭的流失 ,“流炭法”处理主要成本为再生过程中所消耗的电费.其计算方法与生化处理所耗电费的计算方法基本相同 ,处理成本约为0.4元/kgCODcr.如印染废水的CODcr质量浓度由150mg/L处理至<100mg/L ,每吨废水的处理成本约0.04元.远低于混凝沉淀和用氧化剂脱色所需的费用 。
3结论
3.1活性炭采用微生物再生法可行 ,再生后的活性炭具有很强的吸附能力 ,“流炭法”作为印染废水处理中的一个辅助方法 ,可大幅度改善出水水质 ,同时降低处理成本 。
3.2本处理工艺尚需进一步完善 ,处理流程应由间歇式处理向连续式处理方向发展 ,使之能与印染废水现有的处理工艺相配套;试验过程中活性污泥的增长量不多、没有排放剩余污泥 ,因此 ,未取得活性炭在处理过程中的流失数据;活性炭的规格尚需进一步优选 ,以改善活性炭与废水的分离性能 。bVM4TK5Y3
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