[织造]有梭织机织制高密防羽布的实践
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[织造]有梭织机织制高密防羽布的实践

   摘要:绍了有梭织机织造纯棉细号防羽布  ,难点在于织机覆盖系数高  ,上浆难度大  ,织造打纬阻力大  ,织造难度大 。通过优化浆料配方和浆纱工艺  ,各工序采用合理工艺及相应的技术措施  ,有效地提高了织机效率 。

  关键词:有梭织机;纯棉防羽布;浆纱;产品;开发

  0 前言

   随着纺织机械的发展  ,有梭织机在品种适应性上明显处于劣势 。我公司自1993年以来陆续引进喷气织机  ,获得了较好的经济效益 。而有梭织机的品种问题一直困扰着公司  ,对此emc易倍·(中国)体育官方网站-EMC SPORTS进行了分析和品种定位 。为了降低生产成本  ,提高市场竞争力  ,emc易倍·(中国)体育官方网站-EMC SPORTS用纯棉普梳纱在有梭织机上开发生产纯棉高密防羽布  ,其规格为C 14.6/14.6 524/394 170 。

  1 难点分析

  有梭织机生产防羽布有两个难点:一是经纱上浆难度大  ,要求高;二是织机覆盖系数较高  ,经纱间摩擦大  ,纬密大  ,打纬阻力大 。不仅对织机设备水平、工艺水平、操作水平是严峻的考验  ,而且对经纱上浆质量也是严峻考验 。浆纱质量的好坏直接影响着织机的断头率、开台效率、产品质量等等 。生产初期出现的主要问题有:①织轴倒断头较多;②织机断经率较高(达1.5根/台·h)  ,且断头多在综丝织口处;③停经片处结花较多;④经纱断头断一撮现象较多  ,操作难处理  ,影响开台效率;⑤布面回退  ,无故停台较高;⑥断纬较多(达0.9根/台·h左右);⑦边撑疵较多 。针对以上问题  ,emc易倍·(中国)体育官方网站-EMC SPORTS从原纱入手  ,对各道工序采取措施进行解决 。

  2 原纱质量

  纺部在不改变配棉和不增加成本的情况下  ,改善纱线强力不匀率  ,降低强力CV值  ,提高纱线低强力  ,减少片纱中的弱环  ,消除断头隐患 。要求电子清纱能有效清除纱疵 。经实践  ,成纱质量达如下水平  ,对织造比较有利;C 14.6 tex单纱断裂强度达12.1 cN/tex以上  ,单强CV值控制在10%以内  ,条干CV值控制在17%以下  ,细节控制在乌斯特89公报25%水平  ,粗节、棉结控制在乌斯特89公报50%水平  ,十万米纱疵控制在乌斯特公报50%水平  ,3 mm及以上毛羽控制在30个/m以下 。

  3 浆纱工艺及技术措施

  3.1 浆纱工艺

  纯棉细号高密织物的纱号细  ,强力低  ,浆料配方采用了传统的高比例PVA-1799加变性淀粉及丙烯类浆料  ,且初emc易倍·(中国)体育官方网站-EMC SPORTS采用中压上浆  ,经上机效果不太理想  ,织机出现经纱断头高、断一撮、停经片结花等现象  ,分析原因如下:(1)浆液粘度偏高  ,渗透增强不够  ,表面上浆;(2)浆膜强度大  ,干分绞困难  ,再生毛羽多 。针对以上原因  ,emc易倍·(中国)体育官方网站-EMC SPORTS调整了浆纱工艺  ,因PVA-1799聚合度高  ,浆膜强度大  ,造成分纱困难  ,因此减少PVA-1799用量  ,多用变性淀粉  ,同时加入了PVA-205MB  ,并降低了浆液粘度  ,加大压浆辊压力  ,采用“两高一低”的上浆工艺  ,织机效率大幅度提高 。浆料配方见表1  ,浆纱工艺及效果分析见表2 。

  3.2 技术措施

  (1)经轴退绕张力要小而均匀  ,退绕加压装置要勤检修  ,经轴架气缸压力随经轴直径减小逐渐减小 。

  (2)调整好“五段张力”  ,张力宜小不宜大  ,减小纱线的弹性损失 。

  (3)浆纱回潮率控制在6%左右 。

  (4)两浆槽喂入张力要一致  ,湿态保持松弛状态 。

  (5)织轴缠筘齿要均匀  ,每两只轴放一次绞纱  ,减少并绞 。

  4 织造工序

  4.1 原因分析

  GA615-190型有梭织机织造纯棉细号防羽布覆盖系数高  ,难度大  ,问题多 。上机初期emc易倍·(中国)体育官方网站-EMC SPORTS遇到了布面回退、断纬多、无故停台高、边撑疵等难题 。分析原因如下:(1)纬密太高  ,打纬阻力大  ,纬纱弱环在打纬时发生断头;(2)卷取装置不太适合  ,造成布面回退  ,使断纬自停装置作用造成无故停台 。

  4.2 技术措施

  针对以上织造问题  ,emc易倍·(中国)体育官方网站-EMC SPORTS采取了以下措施 。

  (1)改变提综方法  ,由1 3  ,2 4提综改为1 4  ,2 3提综  ,有效减小了综框摩擦及纱线之间的摩擦;

  (2)改变停经片穿法  ,由1 2 3 4顺穿改为1 1 2 2 3 3 4 4重叠穿法  ,实践证明此种穿法在断经时停经片易于落下  ,有效地增强了断头自停装置的灵敏度;

  (3)杜绝停经刻齿棒等停经装置的不平直现象  ,使落下的停经片及时被夹住  ,保证断头自停的灵敏度;

  (4)梭内采取措施  ,不增加纬纱退绕张力;

  (5)梭库尺寸与梭子配合合理  ,避免梭子出入梭库时轧断纬纱;

  (6)增加筘座重量  ,增强打纬力度  ,保证惯性打纬力大于打纬阻力;

  (7)改变卷取弹簧力矩  ,增加卷取力量  ,缩短卷取刺毛皮整修更换周期  ,加大布面张力  ,杜绝了布面回退  ,减少了无故停台;

  (8)上机张力稍大  ,可以减少边撑疵;

  (9)织造车间相对湿度控制在75%~83%  ,保证正常开车;

  (10)停经架位置后移  ,减小开口经纱张力  ,提高开台效率;

  (11)采用综框导轨装置  ,避免综框抖动、碰撞  ,减少“三跳”织疵  ,提高布面质量 。

  通过改变浆纱工艺及对上机工艺进行调整  ,织造经向断头由1.8根/台·h减少为0.75根/台·h  ,纬向断头由0.89根/台·h减少为0.38根/台·h  ,无故停台由0.95次/台·h减少为0.3次/台·h以下  ,效率由75%提高到88% 。

  5 结束语

  有梭织机织造纯棉细号防羽布  ,浆纱难度大  ,上浆不易掌握  ,织机覆盖系数较高  ,织造难度大 。在浆纱时  ,通过优化浆料配方和浆纱工艺  ,可以生产出质量较高并适于织造的织轴;织造工序采取相应技术措施有效地减少了各种停台  ,提高了织机效率和布面质量 。
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